一台ZL100型装载机发动机低速时转向反应缓慢,特别是急转弯时更明显,当加大发动机 油门、提高转速时,上述现象消失。
询问操作手,了解近期除了日常保养,液压系统没做调 整维修。现场观察,没发现机械铰接部位有变形、松旷、裂纹现 象,转向器、转向泵、转向缸等也没有漏油现象。打开油箱检 查液压油,液位正常,油质良好。试车也没听到泵的吸空噪 声及异响。
在没有详细分析之前对液压系统元件盲目拆卸、调整是决不 允许的。我们采用逻辑分析故障诊断法,首先在弄清液压系统的 传动原理、结构特点、各元件在系统中的作用、系统中的有关参 数及实际液压系统布置情况的基础上,结合故障特点,用推理的 方法合乎逻辑地分析、判断,有目的、有方向的缩小可疑范围, 排除可能的故障原因,确定故障区域,直至某个元件,最后加以排除。
找来液压系统原理图进行分析(见图1)。依据液压传动的工作 原理,负载的大小决定了系统的压力,负载的运动速度仅与流量 有关而与压力无关。液压转向沉重,是由于压力不足,而转向慢 是由于流量不够。
1-转向液压泵; 2-辅助供油泵;4-流量转换阀;5-溢流阀;6-转向阀;7-单向节流阀;8-转向液压缸
图1 液压系统
根据经验,液压系统出现转向沉重,多数是由于溢流阀 调定压力低或转向泵、转向器、转向缸等内漏引起。由于内漏 使压力达不到额定值或压力建立迟缓,由于内漏使流量减小, 表现为空负载或轻负载时转向轻,重负载时沉重,或慢转时 轻、快转时沉。而此时的故障现象与以往不同。我们在工作缸 的两接头处分别接一压力表,重新试车。在轻重不同负载下, 发动机低速与高速时快打比慢打方向压力表值略高一点。由 此作出判断,故障的主要原因是由于发动机低速时流量小引起 的。我们拆卸流量转换阀组,发现阀芯密封性能下降、弹簧弹力不够。
流量转换阀(见图2)的作用是,发动机转速低时由于转向 泵和辅助泵流量小,流经固定节流孔产生的压差小,不足以 使阀克服弹簧力而移动,阀芯位于左端,辅助泵和转向泵的 油全部流入转向油路;发动机中速时通过两节孔流量增加, 压差增大,使阀芯克服弹簧力略向右移,辅助泵的油液分为 两部分流入转向和工作装置;发动机转速继续增高,节流孔 压差进一步增大,使阀芯在右端极限位置,隔断辅助泵流向 转向油路,辅助泵全部流入工作油路。弹簧变软,使发动机低 速时辅助泵只向工作油路供油,从而使转向油路流量小,转向 反应迟缓。
1-转向泵; 2-辅助泵;3-工作泵;4-阀组;5-阀芯; 6,7-单向阀;8,9-节流孔
图2 流量转换阀
更换弹簧后重新试车,故障消失。
由此可见,排除故障要正确判断故障现象,运用科学的方 法,理论知识与实践经验相结合。
工程建设机械2005.NO.11
使用与维修
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